用普通丝锥攻螺纹常出现的问题、产生的原因及解决的方法
以便于指导 实际,减少 事故,提高加工效率。根据 实际,通过归纳总结,可以发现:用普通丝锥攻螺纹,经常会出现丝锥折断、螺纹中径超差等情况,对于这些问题,我们进行了如下归纳和分析,
问题 产生原因 解决办法
丝锥折断
螺纹底孔加工时,底孔直径偏小,排屑不好造成切屑堵塞;攻盲孔螺纹时,钻孔的深度不够;攻螺纹的速度太高过快;攻螺纹用的丝锥与螺纹底孔直径不同轴;丝锥刃磨参数的选择不合适;被加工件硬度不稳定;丝锥使用时间过长,过度磨损。
正确地选择螺纹底孔的直径;刃磨刃倾角或选用螺旋槽丝锥;钻底孔的深度要达到规定的标准;适当降低切削速度,按标准选取;攻螺纹时校正丝锥与底孔,保证其同轴度符合要求,并且选用浮动攻螺纹夹头;增大丝锥前角,缩短切削锥长度;保证工件硬度符合要求,选用保险夹头;发现丝锥磨损应及时更换。
丝锥崩齿
丝锥前角选择过大;丝锥每齿切削厚度太大;丝锥的淬火硬度过高;丝锥磨损严重。
适当减小丝锥前角;适当增加切削锥的长度;降低硬度并及时更换丝锥。
丝锥磨损过快
攻螺纹时速度过高;丝锥刃磨参数选择不合适;切削液选择不当,使用不充分;工件的材料硬度过高;丝锥刃磨时,产生烧伤现象。
适当降低切削速度;减小丝锥前角,加长切削锥的长度;选用润滑性好的切削液;对被加工工件进行适当的热处理;正确的刃磨丝锥。
螺纹中径过大
丝锥的中径精度等选择不当;切削液选择不合理;攻螺纹的速度过高;丝锥与工件螺纹底孔同轴度差;丝锥刃磨参数选择不合适;刃磨丝锥产生毛刺;丝锥切削锥长度过短。
选择合适精度等的丝锥中径;选择适宜的切削液并适当降低切削速度;攻螺纹时校正丝锥和螺纹底孔同轴度;采用浮动夹头;适当减小前角与切削锥后角;消除刃磨丝锥产生的毛刺,并适当增加切削锥长度。
螺纹中径过小
丝锥的中径精度等选择不当;丝锥刃磨参数不合适;丝锥磨损;切削液选择不合适。
选择适宜精度等的丝锥中径;适当加大丝锥前角和切削锥度;更换磨损过大的丝锥;选用润滑性好的切削液。
螺纹表面粗糙度大
丝锥刃磨参数不合适;工件的材料硬度过低;丝锥刃磨质量差、切削液选择不当;攻螺纹的削速度太高;丝锥磨损大。
适当加大丝锥前角,减小切削锥度;进行热处理,适当提高工件硬度;保证丝锥前刀面有较低的表面粗糙度值;选择润滑性好的切削液;适当降低切削速度;更换已磨损的丝锥。
现在数控系统的自诊断能力越来越强,设备的大部分故障维修数控系统都能够诊断出来,并采取相应的措施,如停机等,一般都能产生报警显示。当数控设备出现故障维修时,有时在显示器上显示报警信息,有时在数控装置上、PLC装置上和驱动装置上还会有报警指示。这时要根据手册对这些报警信息进行分析,有些根据报警信息就可直接确认故障维修原因,只要搞清报警信息的内容,就可排除数控设备出现的故障维修。
如,一台采用德国SIEMENS 810系统的数控沟道磨床,开机后就产生1号报警显示 “BATTERY ALARM POWER SUPPLY”,很明显指示数控系统断电保护电池没电,更换新的电池后(注意:一定要在系统带电的情况下更换电池),将故障维修复位,机床恢复使用。另一台采用SIEMENS 3系统的数控磨床,开机后屏幕没有显示,检查数控装置,发现CPU板上一个发光二极管闪烁,根据说明书,分析其闪烁频率,确认为断电保护电池电压低,更换电池后,重新启动系统故障维修消失。
如,一台采用日本FANUC 0TC系统的数控车床,出现2043号报警,显示“HYD. PRESSURE DOWN",指示液压系统压力低。根据报警信息,对液压系统进行检查,发现液压压力确实很低,对液压压力进行调整使机床恢复了正常使用。
另一些故障维修的报警信息并不能反映故障维修的根本原因,而是反映故障维修的结果或者由此引起的其它问题,这时要经过仔细的分析和检查才能确定故障维修原因,下面的方法对这类故障维修及没有报警的一些故障维修的检测是行之有效的。
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